军工产品零件使用40Cr钢制造。生产中发现,同批钢材中掺杂少量低品质40Cr钢材,采用850℃高频淬火设备淬火后,马氏体针十分粗大,存在严重混晶现象,工件力学性能较大下降,无法满足技术条件要求,甚至造成工件报废。
对低品质40Cr钢工件进行金相观察发现,工件高频淬火设备淬火后马氏体针粗大,并有严重的带状组织,出现严重混晶,粗针马氏体达10级以上,组织中枝晶间S偏析和MnS集聚是造成带状组织的重要原因。断口分析发现,沿晶分布有许多长条状塑性夹杂物,试件经高频淬火设备处理(1250℃×70min)后组织粗大,呈现由MnS粒子引起的典型石状断口形貌。试验发现,上述试件如采用850℃ x1h空冷,850℃x 20min 油冷处理后,其组织恢复均匀细小,混晶得到消除。检验分析发现,当固溶温度在1000℃以下时,断口中仍存在大量未溶的条状杂质。该试件再经850℃ x1h空冷和850℃ x20min 油冷处理后,发现组织中马氏体仍然粗大,未消除混晶,表明固溶温度越低,混晶现象愈严重。分析认为,混晶出现是由于沿晶分布的大体积长条状的夹杂物造成的,随高频淬火设备淬火温度升高,夹杂溶解,混晶减少甚至消除。试验中还采用锻造余热淬火法,发现随锻造比加大,夹杂被打碎细化,混晶减少至消除。
试验分析了杂质产生的原因。40Cr钢铸造时,如钢中Mn、S元素含量高,浇注温度高或冷却速度很慢时,将使MnS在枝晶或晶界处偏析生成,在以后热轧加工中,则在热轧方向沿晶界以长条状连续分析,形成混晶组织。研究发现,40Cr钢件加热到相变温度时,出现溶解与聚集的动态平衡,在夹杂物MnS 周围C、Mn含量高,钢达到奥氏体化温度时,夹杂区已存在一定过热度,因而优先形核,同时迅速长大。
根据试验结果和分析,防止混晶的措施如下:(1)采用高频淬火设备淬火热处理,使杂质溶解,使混晶减小至消除。(2)采用锻造余热淬火,加大锻造比,夹杂物被打碎细化,消除混晶缺陷及危害。