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我们一起看看大型缺陷锻件采用中频加热电源进行降温淬火调质热处理的新工艺

来源:郑州高氏发布时间:2020-08-01 10:22:34

大型锻件在生活中的应用是极其广泛的,为了满足大型锻件的工作需求,大型锻件常采用中频加热电源进行热处理,但是,在大型锻件生产加工中,有时出现工件中存在某些缺陷,但不是致命性的断裂、崩碎或严重裂纹。由于大型锻件多采用离谷金钢制造,材料成本高,加之工件多工序加工,工件单件成本高。生产中往往采取补救措施,使这些工件经修复热处理后重新使用。在实际生产中,大锻件经探伤发现有夹杂或组织不均等缺陷,淬火时易发生开裂,工件冷却中内应力主要是热应力,为减少热应力,防止大锻件因内部缺陷和热应力叠加造成淬火开裂,提出工艺改进措施如下:

(1)采用中频加热电源进行淬火时,我们需降低淬火温度。形状复杂并含有缺陷的大锻件淬火前先出炉预冷,降至合适温度再激冷淬火,可降低淬火过程的热应力。对于调质的锻件,可降低温度30-50℃,即Ar3以上温度在等温一段淬火,此时奥氏体组织并未转变。

(2)采用水-空-水-空-油间断冷却淬火方式。目的是减少工件冷却时内外温差,使热应力大为减少。反复两次水-空冷却,然后淬入油中冷却到200~250℃,以获得一定的淬硬层深度,并且工件残留应力减小。

采用上述方法处理的典型工件如下:

(1)减速机大轴,直径720mmx4300mm,材料为40Cr钢,超声波探伤出现内部存在夹渣。采用工艺为840℃x15.5h加热后降温至810℃x1.5h,工件出炉后预冷4min,再经水-空冷却两次,参数如下:5min水冷-1min20s空冷-4min水冷-2min30s空冷,然后工件入油冷却100min,表面温度约150℃,立即将大轴放入温度400℃的炉中,保温4h,再升温至490℃x2h回火。工件经中频加热电源进行调质处理后硬度为215-228HBW,经检验力学性能全部合格,满足技术要求和生产需要。

(2) 大锻件钢辊,直径450mm x5152mm,材料40Cr钢,探伤发现钢辊中部内部存在夹渣缺陷。采用工艺如下:锻件840℃x5h加热保温后,降温20min至810℃xlh,出炉后工件水-空间隙冷却,4min水冷-lmin30s空冷-3min水冷-2min空冷,再入油淬火冷至表面约200℃;钢辊随后在490℃回火处理。回火后硬度为242-258HBW,符合技术要求。

采用降温淬火和间断淬火冷却处理大型有缺陷工件取得了良好效果,工件经修复处理重新投入运行,技术性能符合要求指标,生产应用正常。这是一种节能、省材、省时的挽救缺陷工件的补救方法。



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